1 工程背景
江鈴某車型樣車后保險杠系統在45000km耐久試驗中,右后保安裝支架加強鈑開裂,左、右后保安裝支架安裝處開裂。其中耐久試驗工況包括:壞路、越野路、高速、山路和平路。失效照片見圖1和圖2。
圖1 支架開裂處
圖2 車架尾端開裂處
本文將基于頻率響應分析方法,對該后保險杠系統進行仿真分析。找出其開裂失效的原因,并提出改進意見。
2 有限元模型的建立
2.1有限元網格劃分
后保險杠系統3D數模見圖3。本文采用Hypermesh前處理軟件對幾何模型進行網格劃分。由于主要考察后保險杠附近車架處的受力狀態,本次分析只截取部分車架模型進行計算。網格大小2mm。單元類型S4、S3。車架和后保的材料性能見表1。采用大型通用有限元軟件Nastran進行數值計算。
表1 車架和后保的材料性能
圖3 后保險杠3D數模
2.2邊界條件
為了考察后保支架的響應情況,車架是主要激勵源,故把激振點放置在車架上。見圖4。
圖4 有限元模型
3 數值分析結果
在耐久試驗中,后保險杠會受到X、Y、Z向的共同激勵而發生響應。為考察后保險杠在各向的頻率響應水平,對后保險杠分別X、Y、Z向的頻率響應分析,計算結果見表2。路譜測試結果中,在28和59HZ附件有加速度峰值出現,與計算結果的響應頻率較吻合。路譜測試結果見圖5。
表2 后保險杠X、Y、Z的頻率響應結果
圖5 路譜測試
根據X、Y、Z向模態頻響分析中最大應力值和所在頻率及路譜測試結果,判斷后保險杠支架斷裂主要由Y向振動引起。為確保安全系數,此后分析均為YZ向模態頻響分析
3.1后保險杠YZ向頻響分析
根據初步分析,后保險杠在Y向26.02HZ頻率激勵下響應最大,在60HZ附近也有峰值出現。為重現后保險杠失效模式,對其進行YZ向同時激勵的頻響分析,激勵加速度為1G。有限元分析結果如圖6,圖7所示。
圖6 后保險杠支架處應力云圖
圖7 車架與后保險杠連接處應力云圖
26Hz頻率時,后保險杠支架開裂處在1G加速度荷載激勵下最大應力為504MPa,遠超過材料的屈服強度。車架與后保險杠連接處最大應力為261.9MPa,出現在與實際斷裂位置相同處。仿真計算結果重現了故障失效模式。兩個失效點位置最大應力均發生在26HZ頻率下,與路譜峰值處頻率吻合。后保險杠失效是由于共振引起的,需通過改變后保險杠模態頻率,從而避開共振頻率。
4 提出改進方案并進行數值計算
為避開共振頻率,需改進后保險杠支架Y向剛度。且后保險杠支架開裂處應力很大,有應力集中現象,需要對該處結構進行優化設計。車架貼板布置方式不合理,也是導致車架處開裂的原因。需要對貼板布置方式進行改進。具體改進方案見圖8。
圖8 改進方案示意圖
圖9 改進方案計算結果
改進方案最大應力出現在38HZ附近,后保險杠支架處最大應力為228.6MPa,車架與貼板邊緣處最大應力為67MPa。根據路譜測試數據(圖5),在38HZ處對應的加速度峰值很小。故在實際工況中,改進方案后保險杠支架及車技處所受力會更小。判斷該改進方案能夠滿足耐久測試要求。
5 結論
根據改進方案進行設計變更,并制造樣件裝配在樣車上進行耐久測試。新改進方案后保險杠未出現開裂失效,順利通過了45000km耐久試驗。通過先進的有限元技術,重現了后保險杠故障失效模式并提出改進方案,并對改進方案進行數值計算,從中選擇最優的改進方案。這種方法大大縮短了工程問題的解決周期,降低了產品設計以及樣件生產的成本,更及時有效地支持工程問題的解決。基于頻率響應方法可以為同類問題的解決提供一種借鑒。
核心關注:拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理,全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域,是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.guhuozai8.cn/
本文標題:基于Natran頻率響應分析的后保險杠開裂仿真分析
本文網址:http://www.guhuozai8.cn/html/solutions/14019316513.html